2005年3月8日,中海发展股份有限公司所属的“华凌”号在黄海连云港附近海域正常行驶,由于在同航道行驶的德国籍船舶“地中海克利斯提娜”(MSC Christina)轮不适航和操纵过失与“华凌”轮发生碰撞,导致万吨级“华凌”轮严重受损,船体断裂,尾部近三分之一沉没海底,剩余部分漂流至大丰斗龙港正东约50海里处沉没,所幸的是船上28名船员被“地中海克利斯提娜”轮救起,没有人员伤亡。“地中海克利斯提娜”轮也受到一定程度的损伤,部分船舱进水,船艏与船艉吃水差达6米之多,严重影响船舶操纵。
“华凌”轮本航次满载煤炭2万多吨,于3月7日从秦皇岛出发,驶往上海。事故发生后,沉船中尚存112吨重质燃油、45吨柴油和机舱污油等污染物,随时有可能发生破舱泄漏,对海洋环境造成严重污染,很快沉没在连云港附近海域的“华凌”轮断尾被一家打捞单位以水下爆破的方式打捞。船艏部(一至四号货舱)船体碰撞时并未发现舱内漏水,船东安排拖轮将船体拖至邻近的江苏盐城大丰港,在拖航中遇到大风后造成船体搁置浅滩,无法拖航,只好利用沉船上的艏锚就地抛入海中。随着潮涨潮落、大风巨浪,加上该船无人看守,舱盖等附属设备被盗严重,海水渐渐地从舱口和隐藏的破损处进入船体,“华凌”轮前四舱慢慢沉没,位置正处连云港至上海的中小型船舶习惯航道,严重影响过往船舶的安全;更为严重的是沉船正在慢慢地被流沙淤积,如不及时打捞,沉船将会永久阻碍航道,后果不堪设想。
二、沉船概况
1、建造日期:1976年5月
2、沉没时间:2005年3月8日
3、沉船位置:330 27’58”N/121028’44”E,沉船地点位于大丰斗龙港向东约50海里处。
4、沉没状态:5月9日,根据出事现场踏勘情况,船体呈南、北方向搁置,船艏偏正南,船身前后倾斜2º(船艏高),船体左右边弦倾斜7º(右舷高)。满潮时船艏甲板在水面以上;船体左舷:1#舱口及2#舱口一半进水;四舱主甲板也在水面以上;船体右弦:各舱口均在水面以上,主甲板一舱在水面以下,其它在水面以上,基本能行走。1#、2#舱无舱盖板,舱内进入海水,3#、4#舱盖板完好,无法观测是否进水;舱盖板上滑轮等配件被盗窃,破损较大,舱内情况不详,据知情人士介绍舱内已进水。货舱两侧空气舱的封舱盖板被拆除,封舱内已灌满水,目测舱内水位高于海面水位。沉船原有三台固定吊机,吊机上配件被盗窃破损较大。沉船船体四周水深约13m左右,离开船体15m左右,船艏、船体两侧水深7~8m,船中部水深4~5m。
5月19日,又前往出事现场踏勘。据目测“华凌”轮十天内发生下沉,船体左、右边弦倾斜度基本不变,第一舱甲板面与第四舱甲板面基本相平,船艏稍微抬高。船中部断裂处侧水深比原水深有所变化,说明“华凌”轮随时间、气候变化逐渐下沉。经水下探摸查明,难船已弯折变形,弯折处位于船体后部,双层底板已折断、拱起,钢板错位重叠。船体上部甲板面上的左右舷边挡水板被撕拉开裂,人手可伸入。船体除弯折变形外,前后舱吊货杆臂架倾斜角度不同,可判断沉没后同时发生了明显的扭曲变形。货轮中部船底有一直径为25cm漏洞,此洞已贯穿双层船底板,前货舱进砂量较多,积砂厚度为4.5m。整船右舷均埋于海底砂中,平均埋入深度6.5m左右,船艏埋入砂中7m以上,周围河床基本平整。
5、前四舱装载情况:满载煤炭沉没,约18000吨。
6、前四舱沉船主要数据撞击断裂后沉船主要尺寸:
(1)船体总长约123m,型宽23m,型深14.5m。
(2)每个货舱舱口尺寸约11.8m~18m米不等,舱口宽12m,舱口与甲板之间高度1.5m。
(3)舱口立墙板与边弦之间通道宽约5.5m,净宽4.3m。
根据提供的两份船舶图纸,对船舶管道等结构不能确定。
7、工程任务:全部驳卸“华凌”轮所装煤炭、清除残骸,不能有任何残留。
三、施工区自然条件简述
沉船位置离大丰斗龙港向东约50海里,离射阳港约56海里,海面广阔,涨落潮时水流速较快,潮差约4~5m左右,每月平均工作日约10~15天。
四、打捞方案
施工前准备工作——施工船舶进场——潜水员水下探摸——卸煤清舱 水下堵漏——抽水——起浮——拖航
五、施工人员及船机设备配置
(1)250t固定扒杆起重船1艘
(2)3400匹拖轮3艘
(3)1670匹拖轮1艘
(4)150匹交通船1艘
(5)500~800t自航驳2艘
(6)臂长18m、0.8m³长臂挖机一台
(7)12m³空压机3台、9m³空压机2台
(8)倒拔机3~4套
(9)潜水设备4套
(10)37千瓦水泵11台、22千瓦水泵6台、7.5千瓦水泵6台
(11)项目负责人1人
(12)安全员2人
(13)潜水员12人
(14)施工人员20人
六、方案实施
1、煤炭清理
秦航工56#起重船停靠沉船右侧并垂直于沉船抛锚。500t方驳装长臂挖机、空压机等抽煤设备至现场。起重人员配合秦航工56#起重船将设备卸船组装,并将3#、4#舱盖板、吊机扒杆等障碍清理,确保清舱正常工作。现场施工人员吃、住、施工生活照明用电由秦航工56#提供。
沉船位置左、右边弦倾斜7º,右弦通道净宽4.3m,基本满足挖掘机运行宽度。舱口墙板离甲板高1.5m,则利用舱盖板抬高挖掘机工作面,工作面平台高估1.5m左右。挖掘机将所挖的煤炭卸到运输驳舱内,由运输驳运至相邻港口卸货。
挖掘机水下挖煤,不能将舱内煤炭完全清理干净,剩余煤炭被挖斗松动后,不象原舱内煤炭经长期泡湿,煤层板实,采用空气倒拨机将剩余煤炭抽排至运输船上。
清理货舱除挖掘机施工以外另增加4台空气倒拔机,考虑舱内小部分煤炭粒径大,配置3台12立方控压机,选用30cm管径倒拔管直接将舱内煤炭清除,舱内与舱口甲板交接弯头用钢管加工制作。
倒拔管移动位置,用18#槽钢加工简易钢凳,长度参照盖板滑轮轨距,钢凳四条腿安装滑轮在原滑轮轨移动;利用舱口外侧墙板框架钢板上割孔串钢管、立吊杆,采用滑车、千斤控制倒拔管上下高度。
挖掘机与高压倒拔管施工时在两个货舱交换施工。清舱顺序以第一舱到第四舱。因工期紧,运输驳日夜不停装卸运输煤炭,未将煤炭直接卸到海里。
2、沉船起浮
沉船起浮采用逐舱抽水,降低舱内水位的方法,使被抽水舱口露出水面。根据涨落潮时差计算出舱内储水容量,配备8台水泵。每抽空一个货舱水将用舱板盖好,用彩条布封闭防止海浪打入舱内;沉船左、右边弦空气舱盖板已被拆除,造成空气舱口敞开,事先用厚度2cm钢板制作封舱盖板,盖板上安装进气管,排水管,利加排水集气法将空气舱内的水排空,用螺栓紧固在原有的螺柱上,增加沉船的浮力,保证自浮成功。
3、沉船拖带
(1)拖带条件:“华凌”轮起浮后船体吃水约7m左右。
(2)拖带起止地点:大丰斗龙港向东约50海里处拖至长江南京段,总航程约850公里。
(3)倾斜度纠正:拖航前发现“华凌”轮向右倾斜,前部左吃水7.0m,右吃水7.4m,后面左吃水7.8m,右吃水8.2m,用挖掘机将舱内右侧剩余煤炭向左侧堆积,作业后,两侧基本持平。
(4)安全保证:整个拖航中“华凌”轮上安排人员值班,并安排施工船舶及辅助船舶沿途护航。新购置100kw发电机组1台,用船运至“华凌”轮上,并与水泵等紧急救险设备连接好,拖航过程中,全天候发电,以保安全。
(5)海上、长江拖航维护:海上拖航时通知贵局帮助发布航行警告的同时,并用甚高频与附近船舶联系,加强值班。进入长江后申请江苏海事局沿途进行特种航行维护。
(6)拖航动力:从大丰斗龙港附近海区拖航路途经过长江口、南通、江阴等区域,配备拖轮;3400匹拖轮3艘吊拖。
海上由3600马力拖轮“宁波海力803”主拖,3400马力拖轮“港拖15#”辅拖。
进入长江后,主拖不变,辅拖换成两艘3400马力拖轮“云港5”、“云港6”,分别在“华凌”轮两侧进行邦拖,拖航全程未发生事故,安全拖至南京。
七、结束语
“华凌”轮打捞工程自2005年5月30日开始施工至6月16日沉船起浮,到6月30日拖航至南京历时30天,在海上打捞这么大一个庞然巨物,应该说速度是比较快的,这期间投入了大量的人力、物力和机械船舶,以确保早日恢复航道的畅通。从整个工程来看,具有以下特点:1.作业难度大,时间紧,因7月份将进入台风季节,必须赶在6月底前结束该轮打捞工程,并拖离现场,否则难度会更大;2.地理水文条件恶劣,水流速度快,潮差大;3.探摸要求高,由于图纸不全,且原是外籍设计、建造船只,对整体的油、水路管系分布不清楚;4.后勤保障难度较大,作业地点远离陆地,生产耗材、生活必备用品补给困难。这次工程虽然面临的难题较多,但打捞的过程证明我们的方案是正确的,施工过程中所采取的措施也是得力的,该工程不仅为我们带来了一定的经济效益,而且也赢得了较高的社会效益,更为保障航道通畅尽了最大努力。